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水泥粉磨站風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)的改造-粉磨網(wǎng) |
0 前言 福1997年建成的700 t/d水泥熟料生產(chǎn)線,使用外省的煙煤生產(chǎn)。因產(chǎn)地煤價(jià)加上長途運(yùn)輸費(fèi)用,使到廠的煤價(jià)居高不下,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不佳。為降低生產(chǎn)成本,利用本省質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的無煙煤資源,我公司引進(jìn)了南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院的“新型干法窯燃無煙煤生產(chǎn)水泥熟料”新技術(shù),對原有生產(chǎn)線進(jìn)行了局部改造。由于無煙煤揮發(fā)分含量低,著火溫度高,燃燼時(shí)間長,只有通過降低煤粉細(xì)度等措施來保證無煙煤的著火和充分燃燒。因此煤粉制備系統(tǒng)的改造是整個(gè)系統(tǒng)改造的重要部分。在改造過程中,我們注重煤磨系統(tǒng)良好方案的確定,最終制定了保留Φ2.2m×4.4 m球磨機(jī)的基礎(chǔ)上,對整個(gè)煤磨系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化技術(shù)改造。本文就此作一介紹。http://m.htcp911.com 1 原有煤磨系統(tǒng)的工藝狀況 原煤磨系統(tǒng)由Φ2.2m×4.4 m風(fēng)掃煤磨、Φ2.3 m粗粉分離器、Φ2.5 m細(xì)粉分離器、M7-29-12.5D煤粉風(fēng)機(jī)、MDC75-5防爆袋式收塵器及其它輸送設(shè)備組成。該系統(tǒng)原設(shè)計(jì)粉磨煙煤的能力為8-9 t/h(成品細(xì)度0.08 mm方孔篩篩余10%~l2%),入磨原煤水分為≤10%,入磨原煤粒度≤25 mm。在實(shí)際生產(chǎn)過程中進(jìn)廠的原煤水分、粒度達(dá)不到要求,容易造成進(jìn)料端堵塞,磨內(nèi)糊球現(xiàn)象影響磨機(jī)的通風(fēng),從而影響磨機(jī)產(chǎn)量,故該煤磨機(jī)產(chǎn)量一般在6t/h左右。改用無煙煤后,因無煙煤的易磨性差,其生產(chǎn)能力要比粉磨煙煤時(shí)下降約30%左右,產(chǎn)量和細(xì)度均不能滿足燒成系統(tǒng)的煅燒需要,因此必須對其實(shí)施技術(shù)改造。 2 改造方案 針對原有煤磨系統(tǒng)的缺陷、無煙煤的粉磨性能以及燒成系統(tǒng)正常運(yùn)行對無煙煤的產(chǎn)量和細(xì)度要求,我們采取了以下技術(shù)改造方案。其中,新添設(shè)備見表l,改造后系統(tǒng)設(shè)計(jì)指標(biāo)見表2。 表1 煤磨系統(tǒng)改選新增設(shè)備表 設(shè)備名稱 生產(chǎn)能力20~40tm 進(jìn)料粒度l0~150mm 出料粒度≤10mm 電動(dòng)機(jī):Y250M,637kW 直徑Φ1400mm 處理風(fēng)量l5000~18000 m3/h 電動(dòng)機(jī):Yl80L,615 kW 采用變頻調(diào)速
表2 改造后系統(tǒng)設(shè)計(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目 出磨水分/% 產(chǎn)量/(t·h-1) 細(xì)度(0.08mm篩余)/% 裝球量/t 平均球徑/mm <2 6 3~4 18 25
(1)增設(shè)一臺(tái)細(xì)碎環(huán)鋒破碎機(jī),使入磨無煙煤粒度由原來的40mm降低到10mm以下。 (2)改造Φ2.2m×4.4m風(fēng)掃磨的內(nèi)部結(jié)構(gòu),將普通襯板更換成分級襯板,調(diào)整磨體級配。 (3)去掉原有Φ2.3 m的粗粉分離器,更換為Φ1400 mm動(dòng)態(tài)選粉機(jī),提高煤粉的分離效率,控制煤粉成品細(xì)度。 (4)更改篦冷機(jī)入磨熱風(fēng)管取風(fēng)口的位置,從篦冷機(jī)Ⅱ室改為I室內(nèi)取熱風(fēng)并增加管道保溫措施,提高入磨熱風(fēng)溫度。 (5)改造原防爆袋式收塵器結(jié)構(gòu),將Φ750×50個(gè)大布袋改為(Φ130×330個(gè)小圓袋結(jié)構(gòu),過濾面積由280 m2增加到330m2,以滿足煤磨通風(fēng)面積的需求。 3 改造成效 按上述方案實(shí)施改造后,煤磨系統(tǒng)粉磨無煙煤時(shí)運(yùn)行正常穩(wěn)定,完全能夠滿足回轉(zhuǎn)窯燃燒摻有80%無煙煤需要。 (1)產(chǎn)量。改后粉磨無煙煤的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量可達(dá)到6t/h,且由于無煙煤的熱值較煙煤高,熟料實(shí)物煤耗下降,因此改后煤磨系統(tǒng)產(chǎn)量完全能滿足燒成系統(tǒng)的煅燒要求。 (2)細(xì)度。由于系統(tǒng)增加了l臺(tái)動(dòng)態(tài)選粉機(jī),用變頻控制選粉機(jī)的渦輪葉片的轉(zhuǎn)速,很容易調(diào)節(jié)成品煤灰的細(xì)度,使細(xì)度在3%以下(0.08 mm篩余) (3)水分。由于系統(tǒng)進(jìn)入良性狀況,且入磨熱風(fēng)溫度一般可達(dá)到300~330℃,所以出磨煤粉水分一般在2%以下。 (4)由于煤粉產(chǎn)量、細(xì)度、水分能滿足窯頭和窯尾分解爐用煤要求,使燒成系統(tǒng)的熱工平穩(wěn),因而使水泥熟料產(chǎn)量和窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率有所提高。其中熟料產(chǎn)量達(dá)到了720~740 t/d。 (5)原煤粉收塵器布袋由于大布袋張緊裝置變形,易造成袋口漏煤灰的現(xiàn)象。對其實(shí)施結(jié)構(gòu)改造后,此現(xiàn)象不再發(fā)生,從而極大地改善了企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境,并減少了煤粉的跑冒。 4 結(jié)語 我公司在缺少煙煤的福建省龍巖地區(qū),為實(shí)現(xiàn)煅燒當(dāng)?shù)貎r(jià)廉質(zhì)優(yōu)的無煙煤生產(chǎn)水泥,我們對煤磨和燒成系統(tǒng)實(shí)施了技術(shù)改造,并獲得成功,效益顯著。僅考慮外地?zé)熋汉彤?dāng)?shù)責(zé)o煙煤的差價(jià)(高達(dá)l00元/t),年替代量以3萬t計(jì)算,企業(yè)每年就可節(jié)約開支300萬元。若再考慮運(yùn)轉(zhuǎn)率的提高、產(chǎn)量的提高以及環(huán)境的改善等效益,此項(xiàng)技術(shù)改造使企業(yè)獲得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 |