煤粉回轉(zhuǎn)窯粉煤灰的干濕度對(duì)回轉(zhuǎn)窯煅燒的影響,水泥生產(chǎn)線煅燒的過程中,煤粉回轉(zhuǎn)窯是新型干法水泥生產(chǎn)線管用的水泥設(shè)備,粉煤灰的干濕度對(duì)煤粉回轉(zhuǎn)窯的煅燒有很大制約,煤粉水分對(duì)煤的低位熱值影響很嚴(yán)重,且水分含量高,煤粉燃燒不穩(wěn)定,導(dǎo)致溫度時(shí)高時(shí)低;0371-63759558/67878896/67878986
由于水泥生產(chǎn)線的增加,以及燃煤緊張,很多采購(gòu)山西大同煤更換為內(nèi)蒙古煤,原煤的成分發(fā)生了變化,特別是粉煤灰內(nèi)水含量變高,給回轉(zhuǎn)窯煅燒帶來不小的影響。 回轉(zhuǎn)窯分解爐出口負(fù)壓突然增高600Pa,最高達(dá)到-l 800Pa,并且來回波動(dòng),窯電流隨之下降,大約5min后分解爐出口壓力最高達(dá)-2000Pa,最后達(dá)到壓力表的最高量程。從分解爐到高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)口所有壓力均有不同程度升高,期間操作員減料運(yùn)行并馬上通知現(xiàn)場(chǎng)巡水泥生產(chǎn)線檢工,檢查分解爐縮口部位和窯尾煙室部位是否有結(jié)皮垮塌堵塞,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)異常,煙室生料也不黏。從窯頭觀察窯內(nèi)通風(fēng)效果很差,渾濁不清,返火嚴(yán)重并流向三次風(fēng)管,回轉(zhuǎn)窯頭微正壓,窯煅燒困難,系統(tǒng)壓力持續(xù)偏高
水分較低(Mad=1.87%),但煤灰分較高、揮發(fā)分偏低,窯內(nèi)煅燒溫度很難提高;第三組配煤揮發(fā)分不低,但水分偏高(Mad =3.64%),窯內(nèi)煅燒溫度仍很難提高。用這兩組配比的煤煅燒熟料升重低、fCaO高,雖然熟料各組分變化不大,強(qiáng)度卻下降較多,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量被迫降低,標(biāo)準(zhǔn)煤耗升高。
5)分解爐出口和C5出口溫度倒掛,C4、C5錐部及下料管結(jié)皮嚴(yán)重。
水泥生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯煅燒原因分析
改變煤品種后,雖然煤粉的灰分、揮發(fā)分和發(fā)熱量變化不大,但Mad比以前高出2.0%左右,有時(shí)甚至更高,給煅燒帶來較大困難。煤粉中保持l.0%~1.5%的水分可以促進(jìn)燃燒,但過量的水分卻阻礙煤粉燃燒。煤粉水分每增加1.0%,火焰溫度約降低l0~20℃,煤粉水分對(duì)火焰溫度的影響比灰分約大一倍。煤磨的出口溫度受袋除塵器及煤粉著火點(diǎn)的限制不能控制太高,因此,Mad (內(nèi)水)對(duì)于煤磨來說就很難解決
當(dāng)班操作員認(rèn)為窯內(nèi)結(jié)圈起蛋,于是第一次止料停窯從水泥生產(chǎn)線窯頭往窯內(nèi)觀察,但并未發(fā)現(xiàn)異,F(xiàn)象,然后升溫投料,開始?jí)毫Σ⒉桓撸?0min后問題依然出現(xiàn),隨后窯內(nèi)開始跑黃料,故決定停窯。白天對(duì)預(yù)熱器、分解爐、預(yù)燃室、三次風(fēng)管和煙室檢查沒有發(fā)現(xiàn)異形物,系統(tǒng)通風(fēng)面積沒有發(fā)生突然性變化。待窯冷卻后進(jìn)窯檢查發(fā)現(xiàn),窯內(nèi)30m后僅有一道50mm的圈,窯內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)結(jié)蛋現(xiàn)象。由于系統(tǒng)并未檢查出異常情況,且處于水泥銷售和水泥生產(chǎn)線設(shè)備高峰期,于是點(diǎn)火升溫。再次投料后問題比停窯前更嚴(yán)重,窯尾密封處開始冒料,C5溫度倒掛嚴(yán)重,系統(tǒng)負(fù)壓比正常高出1 000Pa,分解爐溫度難以穩(wěn)定控制,窯內(nèi)煅燒效果非常差,直接跑黃料,只得又止料停窯。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),初步懷疑是喂煤量波動(dòng)導(dǎo)致煤粉不完全燃燒,使系統(tǒng)阻力升高所致。但檢查煤粉計(jì)量系統(tǒng)和水泥生產(chǎn)線設(shè)備煤粉燃燒器后并沒有發(fā)現(xiàn)異常。于是圍繞影響煤質(zhì)的外部因素查找,最后確認(rèn)是由于原煤粉磨過程出了問題,加上原煤水分高,導(dǎo)致煤粉水分太高,細(xì)度跑粗。 4 問題分析 由于當(dāng)時(shí)雨量增多,煤磨隔倉(cāng)板通風(fēng)面積有30%被煤粉糊死,煤磨通風(fēng)差,研磨能力下降,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,一度供不上窯用。7月2日夜班接班后,煤磨操作員為趕倉(cāng)放寬了細(xì)度和水分,加大煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量;(yàn)窒每班定點(diǎn)取兩次樣對(duì)煤粉細(xì)度和水分進(jìn)行化驗(yàn)。當(dāng)班煤粉水分高達(dá)9%,細(xì)度達(dá)到8%(正常生產(chǎn)控制在3%),并且事后對(duì)煤粉轉(zhuǎn)子秤取瞬時(shí)樣分析,水分高達(dá)12%。對(duì)比數(shù)據(jù)見表3。 表3 煤粉水分有關(guān)指標(biāo) % 出磨煤粉水分難以控制,合格率90%,雖然提高出磨溫度至65~75℃(原來55~65℃,出磨水分就很容易控制在1.0%以下),水分有時(shí)仍高達(dá)5.0%,燒成帶溫度低且難以控制,窯況不易穩(wěn)定,副窯皮忽長(zhǎng)忽消,造成熟料中黃塊較多。
2)黑火頭長(zhǎng),窯內(nèi)發(fā)渾,二次風(fēng)溫比原來(1100±50) ℃低50℃左右,造成煤粉燃燒不好,CO報(bào)警頻繁。
3)結(jié)后圈、結(jié)球,黃心料增多。
4)窯日產(chǎn)量降低,標(biāo)準(zhǔn)煤耗大幅上升
煤粉水分對(duì)煤的低位熱值影響很嚴(yán)重,且水分含量高,煤粉燃燒不穩(wěn)定,導(dǎo)致溫度時(shí)高時(shí)低。理論上,水分每增加1%,其燃燒熱值降低1%。煤粉中的水分可以從燃燒過程中吸收很多的熱量,使燃燒溫度迅速下降。水在受熱汽化時(shí),體積增大l 700多倍,且大量的水蒸氣籠罩于煤的周圍時(shí),會(huì)阻止空氣進(jìn)入燃燒區(qū)。煤粉水分每增加1.0%,火焰溫度約降低10-20℃,煤粉水分對(duì)火焰溫度的影響比灰分約大一倍。水分高還會(huì)造成煤粉不完全燃燒,燒成溫度較低。 含水分高的煤粉不但難于粉磨,在輸送、儲(chǔ)存過程中容易引起堵塞,影響煤粉的均勻喂料,最終導(dǎo)致窯溫的波動(dòng);含水分高的煤粉入窯時(shí),導(dǎo)致煤粉燃燒滯后,火焰拉長(zhǎng)。煤粉的外在水分可以通過提高出磨氣體溫度來降低,而內(nèi)在水分需要在110℃左右才能蒸發(fā),磨內(nèi)降低內(nèi)在水分含量是很困難的。從表1看出,我公司煤粉質(zhì)量發(fā)生了較大的變化,給操作造成了很大的困難。 煤粉水分加大,窯內(nèi)水蒸氣含量增大,導(dǎo)致壓差增大;同時(shí)水泥生產(chǎn)線設(shè)備窯內(nèi)燒成溫度偏低,熟料質(zhì)量差,篦冷機(jī)內(nèi)料層阻力增大,窯內(nèi)飛砂增大也是加大系統(tǒng)陰力的一個(gè)原因。由于上述原因,最終導(dǎo)致系統(tǒng)壓力升高800Pa左右。 3.1 加強(qiáng)原煤管理,穩(wěn)定入磨原煤質(zhì)量
1)原煤最好能定點(diǎn)供應(yīng),礦點(diǎn)越少越好,不能過勤更換。
2)加強(qiáng)進(jìn)廠原煤的監(jiān)控力度,嚴(yán)格按照公司下達(dá)的指標(biāo)控制進(jìn)廠原煤質(zhì)量,尤其是陜西煙煤的內(nèi)水含量。應(yīng)按產(chǎn)地分批、分堆存放,加強(qiáng)原煤化驗(yàn),為原煤均化提供合理搭配依據(jù)。
3)搭建原煤堆棚,做好防雨措施,降低入磨原煤水分,減輕煤磨負(fù)擔(dān),為降低出磨煤粉水分創(chuàng)造條件。
4)加強(qiáng)原煤均化。
3.2 加強(qiáng)煤磨操作,降低煤粉細(xì)度和水分
必須用更低的煤粉細(xì)度來彌補(bǔ)高水分對(duì)火焰燃燒速度帶來的影響。煤品種改變后,用原來使用本地煤的參數(shù)控制出磨煤粉,其水分有時(shí)高達(dá)4.5%左右。后將入磨溫度由300℃提高至380℃左右,出磨溫度由55~60℃提高至70~80℃,細(xì)度由≤6%調(diào)整至≤3%,煤粉水分有所下降,但有時(shí)仍偏高。2006年11月后,進(jìn)一步將出磨煤粉細(xì)度控制在≤2.5%,Mad指標(biāo)仍為≤3%。
3.3 加快煤粉燃燒速度、提高火焰溫度
3.3.1提高并穩(wěn)定二次風(fēng)溫,兼顧二次風(fēng)量
1)篦冷機(jī)料層太厚時(shí),冷卻風(fēng)很難吹透料層,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成返風(fēng),高溫風(fēng)量減少,冷風(fēng)漏入量相應(yīng)增大,二次風(fēng)溫難以提高。我公司在滿負(fù)荷生產(chǎn)中,由于熟料冷卻能力不夠,篦冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)和余風(fēng)風(fēng)機(jī)閥門一直全開,靠調(diào)節(jié)篦床速度(二段是一段的l.4倍)來控制窯頭罩壓力在-10~-30Pa,篦下一室壓力控制在(6000±200)Pa,二次風(fēng)量和二次風(fēng)溫基本穩(wěn)定。
2)調(diào)整燃燒器位置,熱態(tài)下將燃燒器調(diào)整離窯口200mm處。其一是燒成帶前移,有利于提高二次風(fēng)溫。其二是因?yàn)榫嗳紵鲊娍谳^近的L=0.3d(d為窯直徑)窯斷面上,射流區(qū)域內(nèi)軸向速度峰值與二次風(fēng)之間的速度差最大,一次風(fēng)卷吸二次風(fēng)的能力也最強(qiáng),有利于提高火焰燃燒速度,縮短黑火頭。
3)減少系統(tǒng)漏風(fēng),特別是加強(qiáng)窯頭、窯尾、窯門、篦冷機(jī)和三次風(fēng)管的密封。
4)C1出口O2在1.8%~3.5%,CO<0.15%,在不塌料的情況下,盡可能關(guān)小系統(tǒng)拉風(fēng),減少二次風(fēng)量,壓縮火焰長(zhǎng)度,提高二次風(fēng)溫。
5)適當(dāng)加大窯頭喂煤量,提高煅燒溫度,從而提高二次風(fēng)溫。
3.3.2調(diào)整燃燒器參數(shù),提高燃燒速度
在使用本地?zé)熋簳r(shí),一次風(fēng)壓控制在25kPa左右,一般將外風(fēng)閥門開到100%,內(nèi)風(fēng)根據(jù)煤質(zhì)調(diào)整在20%~l00%,煤風(fēng)管端部放在中間位置。改變煤品種后,一次風(fēng)壓不變,但將內(nèi)風(fēng)閥門開到100%,根據(jù)煤質(zhì)外風(fēng)調(diào)整在50%~l00%之間,煤風(fēng)管端部與外風(fēng)管噴嘴端部平齊,即將一次風(fēng)截面積調(diào)至最小,一次風(fēng)量最小,加大高溫二次風(fēng)的用量,提高煤粉的燃燒速度和燒成帶溫度。
3.3.3 改變配料方案,改善生料的易燒性
原熟料三率值指標(biāo)為KH=0.89±0.02、SM=2.9±0.1、IM=1.8+0.1,窯煅燒較為正常。當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生變化后,燒成帶溫度上不去,fCaO一直居高不下,加窯頭煤后CO偏高,降產(chǎn)量后二次風(fēng)溫上不去。后來調(diào)整熟料SM=2.8±0.1、IM=1.6±0.1,隨著生料易燒性的改善,窯況明顯好轉(zhuǎn)。
3.3.4 加大通風(fēng)量,改善煤粉水泥生產(chǎn)線設(shè)備燃燒環(huán)境
由于喂煤量加大,O2含量明顯不足,CO報(bào)警頻繁,為改變這種局面,在大修時(shí)提高篦冷機(jī)部分風(fēng)機(jī)的能力、適當(dāng)擴(kuò)大分解爐縮口直徑、清理分解爐出口彎管及三次風(fēng)管積料等方法增加系統(tǒng)通風(fēng)量,為加大煤粉用量提供足夠的風(fēng)量。
3.3.5 加強(qiáng)操作意識(shí),提高操作水平
因?yàn)楦咚置悍燮鸹鹇,所以更?yīng)該精心操作,保持高而穩(wěn)定的煅燒溫度。要做到這一點(diǎn),必須勤和相關(guān)人員聯(lián)系,力求“五穩(wěn)保一穩(wěn)”(用入窯生料化學(xué)成分及喂料量、入窯煤粉化學(xué)成分及喂煤量、燃燒器位置及參數(shù)、篦床上料層厚度以及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率的穩(wěn)定來保證熱工制度的穩(wěn)定)操作制度得以落實(shí)。調(diào)整上采取少調(diào)微調(diào),先動(dòng)煤、風(fēng),再動(dòng)回轉(zhuǎn)窯速和喂料,以防熱工制度遭到破壞。
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