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水泥設(shè)備之電除塵器的常見故障及解決方法——水泥粉磨網(wǎng) |
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電除塵器常見故障的分析與處理 系統(tǒng)的安全運(yùn)行。在一年一度的設(shè)備大修期間,該水泥廠對窯尾電除塵器進(jìn)行技術(shù)改造,工程技術(shù)人員對電除塵器進(jìn)行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)造 成該電除塵器除塵效率下降的原因主要有以下幾個方面:1.陽極系統(tǒng)熱變形;2.陰極線彎曲變形;氣流分布板積灰嚴(yán)重;4.除塵器本體漏風(fēng)嚴(yán) 重。 了凹凸套夾緊的聯(lián)接方式,陽極板在高溫氣體的作用下受熱膨脹,由于陽極板上下都被凹凸套夾緊固定,在長度方向得不到很好的延伸而只能 向周向發(fā)展,從而產(chǎn)生了變形。陽極板下端的振打桿一端裝有振打砧鐵,振打錘撞擊砧鐵而使陽極板振動清灰。由于在加工過程 中沒有對振打 桿的夾板進(jìn)行校直,在安裝時又存在質(zhì)量問題,使夾板直線度較差,在撞擊力的作用下,大概有40%的振打桿中部發(fā)生彎曲變形。這兩個原因?qū)?/P> 致陽極板與陰極線之間距離縮短而發(fā)放電,造成二次電壓和二次電流的下降。
其上端改為自由懸掛形式,并把變形的陽極板校正后在變形處加一道陽術(shù)板卡子,使相鄰極板相互支撐,相互牽制,提高強(qiáng)度。
腐蝕,使陰極線連接孔腐蝕變大或螺栓頭腐蝕變小,導(dǎo)致陰極線一端虛脫開變?yōu)樽杂啥,搭接到陽極板上造成短路。別外,由于高溫?zé)煔獾淖?/P> 用,陰極線發(fā)生熱變形,呈中部向外凸,使陰極線與陽極板發(fā)生異極距放電而使除塵效率降低。 解決方法: 擰緊后的螺栓都進(jìn)行焊接防松處理,并清除所有毛刺。 陰極框架錯位的則校正后用角鋼焊接加固,框架整體調(diào)整好后,所有螺栓、螺母連接處圓周焊死。
足以彌補(bǔ)流速高處除塵效率的降低,因而總體除塵效率降低。在現(xiàn)場檢查時,發(fā)現(xiàn)該電除塵器氣流分布板上吸附了不少的破布、塑料袋、保溫 巖棉等雜物,并且氣流分布板的中下端沉積了較高的粉塵層。分析可能是在工程安裝完畢后沒有將前端進(jìn)風(fēng)管道中的雜物清理干凈,使這些雜 物在運(yùn)行過程中隨氣流進(jìn)入除塵器,最終被氣流分布板攔截下來。由于氣流分布板具有攔截粗顆粉塵的功能,因這些雜物的堵塞,灰塵不能從 氣流分布板的下端和孔洞中落入灰斗,而在氣流分布板間沉積,導(dǎo)致電場內(nèi)上層氣流快,下層氣流慢,甚至?xí)纬蓽u流而導(dǎo)致二次揚(yáng)塵。 解決方法: 塵及雜特能夠順利流入灰斗。并在氣流分布板上增加了若干個三角導(dǎo)流板,增強(qiáng)了氣流的均布和導(dǎo)風(fēng)作用。
而導(dǎo)致除塵器效率降低。同時在處理高溫?zé)煔鈺r,冷空氣漏入會使局部煙氣溫度冷卻至露點以下,使除塵器內(nèi)部構(gòu)件腐蝕。通過檢查發(fā)現(xiàn),該 廠的電除塵器漏風(fēng)部位主要是人孔門、振打軸軸孔和灰斗放空后的漏風(fēng),這些漏風(fēng)點應(yīng)是設(shè)計不合理造成的。
該除塵器人孔門進(jìn)行了更換,換上了使用迷宮密封的雙層人孔門;對灰斗卸料口的漏風(fēng),我們在灰斗上安裝了上下料位計來控制灰斗內(nèi)料位的 高低,既不會使灰斗內(nèi)積灰放空而串氣,也不會因為灰斗內(nèi)的積灰過多而引起電場短路和二次揚(yáng)塵。 停機(jī)檢修而造成的減產(chǎn),降低了工人勞動強(qiáng)度,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 |
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