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水泥粉磨設備之風掃煤磨收塵系統(tǒng)改造---水泥粉磨站 |
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除塵器把粉塵從煙氣中分離出來的設備叫除塵器或除塵設備。除塵器的性能用可處理的氣體量、氣體通過除塵器時的阻力損失和除塵效率來表達。同時,除塵器的價格、運行和維護費用、使用壽命長短和操作管理的難易也是考慮其性能的重要因素。 用途:除塵器是鍋爐及工業(yè)生產(chǎn)中常用的設施【是現(xiàn)代化水泥廠,比不缺少的環(huán)保有力保障】 1 概述 我廠Ф2.5m×40m的涇陽窯所配備的煤磨機為Ф1.7m×2.5m的風掃磨。設計臺時產(chǎn)量3~5t/h,風量為11500~31600m3/h。煤磨產(chǎn)生的廢氣,帶走大量的煤粉,不但污染環(huán)境,還浪費大量的能源。為了解決這個問題,在1993年4月我們曾安裝了一臺110m2的80袋(Ф210×4000)收塵器。由于窯磨產(chǎn)量不配套,煤磨廢氣量過剩,再加上對玻纖布袋收塵器的使用不當,經(jīng)常出現(xiàn)燒袋現(xiàn)象,嚴重時在兩個月內(nèi)就連續(xù)燒毀三次布袋,又不能及時恢復,使大量煤粉隨廢氣排入大氣。為此,1994年11月對煤磨收塵系統(tǒng)再次進行改造,取得了較好的效果,基本上解決了煤磨粉塵污染問題,工藝流程如圖所示。 煤磨系統(tǒng)示意圖 1.熱風爐;2.原煤倉;3圓盤喂料機;4.煤磨;5.粗粉分離器;6.細粉分離器;7.風機; 8.袋收塵器;9.引風機;10.螺旋輸送機;11.煤粉倉;12.鼓風機;13.回轉(zhuǎn)窯
2 問題的分析與解決辦法 煤磨收塵器連續(xù)燒袋的原因主要有三點:(1)磨內(nèi)循環(huán)風量過大,風速過高,有火星被抽進收塵室引起燃燒;(2)磨出口溫度過高,致使收塵器入口溫度跑高,造成燒袋;(3)收塵室清理不及時,煤粉堆積引起氧化自燃,燒毀布袋。針對上述存在問題,我們采取了如下措施:(1)增設一條從風機至磨尾的正壓輔助管道(Φ200),并裝有閥門,以減少循環(huán)風量,降低風速,防止有火星抽進收塵器燒毀布袋,閥門用來調(diào)節(jié)煤磨系統(tǒng)的風量平衡;(2)開通一條從風機至窯頭噴煤管的管線(Φ250),使一部分含有大量優(yōu)質(zhì)煤粉的熱風廢氣入窯燃燒,這樣既節(jié)省煤粉,又降低收塵器的負荷。但廢氣中也夾帶一定量與燃燒不利的水汽,水汽氣化需要吸收熱量,對煅燒溫度有一定影響。生產(chǎn)實踐證明,煤磨熱風入窯帶進大量優(yōu)質(zhì)煤粉燃燒產(chǎn)生的熱量遠大于水汽氣化所吸收的熱量,熱風廢氣入窯不僅不影響煅燒溫度,相反還增強了窯內(nèi)的熱力強度,促進了窯內(nèi)煅燒;(3)增設冷風門,以防止收塵器溫度跑高燒毀布袋;(4)調(diào)整工藝指標,磨出口溫度由原來的130℃調(diào)整為75±5℃,使收塵器入口溫度控制在60~70℃范圍內(nèi);(5)熱風爐由原來燒煙煤改為燒無煙煤,以避免有火星進入收塵器,同時也降低了生產(chǎn)成本;(6)調(diào)整鋼球級配和裝載量,使磨機產(chǎn)量比過去提高0.4t/h;(7)增加保溫以防止冷凝結露,降低除塵效率;(8)加強操作與管理。改造后的收塵器采取的是正壓操作,在停機操作時,可以避免熱風沿循環(huán)風管道進入收塵室,造成溫度升高,引起煤粉著火燒毀布袋。同時,要求操作人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,合理調(diào)節(jié)入磨熱風量、喂煤量和循環(huán)風量,使出磨廢氣溫度和收塵器入口溫度控制在正常操作范圍內(nèi)。定期檢查和清理收塵室,維護好輸灰系統(tǒng),搞好密封堵漏,使收塵器處于長期安全高效狀態(tài)下運行。 3 收塵系統(tǒng)的安全措施 (1)收塵器和煤磨的出入口的溫度和負壓儀表必須齊全完好,并定時進行校驗,使之長期處于靈敏準確狀態(tài),避免儀表帶病工作,造成溫度升高引起火災。 (2)防止煤粉堆積,要定期清理收塵室和集灰斗,收塵器管路避免水平布置,斜管角度要達到70°,防止煤粉堆積氧化自燃。 (3)在磨頭磨尾均設有防爆閥,以防止CO爆炸損壞設備。 (4)在收塵系統(tǒng)易發(fā)生燃爆的部位,設置必要的滅火器具,以備萬一發(fā)生火災便于及時撲滅,減少損失。 4 效益分析 自煤磨收塵系統(tǒng)改造投產(chǎn)后,設備運轉(zhuǎn)平穩(wěn),煤粉產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,經(jīng)環(huán)保監(jiān)測站監(jiān)測該收塵器出口煙氣濃度為144mg/Nm3,達到了國家排放標準。每年可回收煤粉1732t。合計34.6萬元。同時改善了廠區(qū)環(huán)境和操作環(huán)境。該項目總投資6.59萬元,兩個月即可全部收回投資。如上所述,煤磨改造后的效益是顯著的,它不但提高了煤磨產(chǎn)量,降低了煤耗,而且還為企業(yè)治理煤磨粉塵找到了一條有效途徑。 ------------------------------------------------------------------------
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