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水泥生產(chǎn)線-水泥生產(chǎn)線設備-新型干法水泥生產(chǎn)線-水泥生產(chǎn)線機械 |
水泥生產(chǎn)線-水泥生產(chǎn)線設備-新型干法水泥生產(chǎn)線-水泥生產(chǎn)線機械 回轉窯因檢修、操作和管理不當,時常出現(xiàn)生產(chǎn)工藝事故,不僅給企業(yè)造成經(jīng)濟損失,而且增加崗位人員的處理工作量,甚至造成人員傷亡。因此,認真分析事故原因,制定防范措施,防止類似事故的再發(fā)生是十分必要的。本文列舉4個工藝事故產(chǎn)生的原因、處理及措施。 1 窯尾吐灰事故 1.2 原因分析 2)由于部分空氣炮和篦冷機的部分篦床不工作,加劇篦冷機結料柱的可能,造成窯況不正常,也嚴重威脅到篦冷機系統(tǒng)設備的安全運行。 3)由于錨固件選擇錯誤(比設計高出100mm),造成窯尾煙室斜坡的澆注料平面比設計高出100mm。在增加喂料量時,C3下料管容易被堵死,加上下料室板澆注尺寸錯誤,造成窯內(nèi)通風受阻,導致結后窯圈嚴重,窯尾頻繁吐料。這是影響該起事故發(fā)生的關鍵原因。 1.3 改進措施 2)拆除窯尾煙室斜坡和下料室板的澆注料和錨固件,按照設計要求,重新焊接錨固件和澆注澆注料。開窯后,生產(chǎn)線很快恢復正常,隨后的3個月中,窯的運轉率和臺時產(chǎn)量恢復到正常水平(3個月平均運轉率超過98%,平均臺產(chǎn)達到72.98t/h)。 3)為防止類似問題的出現(xiàn),制定了回轉窯檢修質量監(jiān)管和驗收管理制度,定期標定、校驗各種儀器和儀表,確保計量準確。在制定檢修計劃時要明確質量監(jiān)管和驗收責任人,對于需要更換澆注料和耐火磚的部位,要嚴格按照圖紙和技術要求施工。對于檢修質量的驗收要有記錄,要求檢修方和驗收方簽字確認,對于不符合質量要求的,應及時返工,直到合格后方可投入使用。檢修工作結束后,要將檢修實施計劃和驗收資料整理存檔。 2 結蛋事故 2.2 原因分析 2)在事故發(fā)生前,由于生料磨檢修,造成生料供應緊張,為此,人為放寬出磨生料的細度控制,200μm篩余超過4.5%,同時煤粉細度波動較大,時常超標(控制指標<10%,有時超過12%左右)。 3)在出現(xiàn)結蛋現(xiàn)象前,窯時常出現(xiàn)結皮現(xiàn)象,造成生料投料量出現(xiàn)波動,這時中控員還是采用正常生產(chǎn)時的操作方法,提產(chǎn)速度過快,加劇窯內(nèi)還原氣氛,為結皮結蛋創(chuàng)造了條件。這是結蛋的主要原因。 2.3 改進措施 2)在處理結蛋期間,生料的投料量按照正常生產(chǎn)時的中下水平控制,同時控制分解爐的CaCO3分解率(適當降低分解率,控制在85%左右),窯速適當加快,以便加快結皮和結蛋的處理。 3)安排人員24h在篦冷機處值班,以便及時處理進入篦冷機的結蛋。較小的結蛋可用人工搗碎;較大的結蛋,則采用炸藥爆破處理,盡量避免因停篦冷機造成頻繁停窯,以穩(wěn)定窯的熱工制度。 4)考慮到三次風管風量調節(jié)閥的損壞狀況,在結皮、結蛋處理結束后,生料成分恢復正常配料,窯的操作要以穩(wěn)定控制為主,嚴禁人為快速提產(chǎn)。在出現(xiàn)窯況變壞時,應盡快減料;在窯況好轉時,必須做到慢提產(chǎn),以便保持熱工制度的穩(wěn)定。 2.4 效果 3 煤磨電除塵器燃燒事故 3.2 事故處理 2)檢查煤粉倉情況。由于煤粉倉沒有著火,要求盡快將倉內(nèi)煤粉用完,并做好停窯的準備工作。 3.3 事故原因分析 2)由于該煤磨電除塵器為2電場4灰斗結構,在發(fā)生著火事故時,第一電場工作正常,第二電場因結露造成煤粉堵塞。由于原煤潮濕,煤磨臺時產(chǎn)量大幅下降,煤粉倉內(nèi)料位較低。為避免停窯,操作人員主觀上想盡快將煤粉倉加滿后再停煤磨處理,這也給煤粉在電除塵器灰斗內(nèi)聚積創(chuàng)造了條件。 3)灰斗內(nèi)煤粉聚積到一定程度后,靠近電除塵器的陰極框架,第二電場的二次電壓下降,電流上升,出口粉塵排放增加,如果這時停機處理,事故還是可以避免的。但繼續(xù)開機生產(chǎn),隨著灰斗內(nèi)煤粉不斷增加,當出現(xiàn)拉弧現(xiàn)象后,引起煤粉著火,最終導致事故的發(fā)生。 3.4 改進措施 2)要求巡檢人員每小時對煤磨電除塵器灰斗和煤粉倉的下料情況進行檢查,尤其是雨雪天氣要增加巡檢頻次,發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,煤磨系統(tǒng)立即停機,及時組織清理。 3)定期對煤磨消防系統(tǒng)進行檢查,及時更換CO2泄漏的鋼瓶、失效消防水袋和過期滅火器,在出現(xiàn)意外時,能及時采取措施,確保煤磨生產(chǎn)安全。 4)定期組織煤磨火災事故預案應急演練,提高對事故應急反應能力,將事故損失降低到最低限度。 4 粗細分離器爆炸事故 4.2 事故原因分析 2)在生料斷料故障被處理后,啟爐喂煤秤時,由于喂煤秤的羅茨風機輸送管道內(nèi)殘留較多煤粉,管道壓力較大,最大達到90Pa(正常值為40~45Pa),且持續(xù)時間較長,分解爐出口溫度從880℃突然升高到1150℃,整個預熱器系統(tǒng)出現(xiàn)瞬時正壓,造成帶有大量不完全燃燒煤粉的煙氣由旁路進入煤磨系統(tǒng),引起磨內(nèi)煤粉著火、燃爆。 4.3 改進措施 5 結束語 2)加強對巡檢工的管理,做到日常巡檢到位,巡檢記錄及時、準確,養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報的習慣,將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài),確保生產(chǎn)安全。 3)一些企業(yè)的煤磨自動滅火系統(tǒng)損壞及CO2鋼瓶無氣等,給安全生產(chǎn)造成隱患。因此,定期對消防設備進行檢查,確保消防設施始終處于有效狀態(tài)顯得十分重要。 |