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談水泥粉磨站開流磨改為圈流磨的技術(shù)要求-水泥粉磨站 |
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Φ2m×9.0m磨機(jī)長徑比為4.5,是長磨中的一種。長磨長期以來被認(rèn)為“設(shè)計(jì)成圈流循環(huán)系統(tǒng)是不適當(dāng)?shù)摹?因此在物料粉磨工藝中長磨往往只設(shè)計(jì)成開流粉磨系統(tǒng),很少見到圈流長磨系統(tǒng)投入使用的報(bào)導(dǎo)。然而我廠將Φ2m×9.0m開流生料磨改成圈流粉磨系統(tǒng)后,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了55%,產(chǎn)品單位產(chǎn)量電耗降低29.01%。事實(shí)證明,無論從產(chǎn)量提高的幅度還是從節(jié)電效果的角度看,這一改造是成功的。
表1說明第5次試驗(yàn)細(xì)度合格,產(chǎn)量最高,因此本系統(tǒng)良好循環(huán)負(fù)荷率為40%,這一循環(huán)負(fù)荷率顯然比圈流短磨系統(tǒng)低得多。
由表2可見,改為圈流系統(tǒng)后雖增加配套動(dòng)力80kW,但磨機(jī)運(yùn)行電流負(fù)荷比開流時(shí)下降50A,而臺(tái)時(shí)產(chǎn)量卻提高了55%。粉磨每噸生料節(jié)電4.34kWh,節(jié)電率為22.25%。此外,改為圈流系統(tǒng)后的8~9月份正當(dāng)雨季,入磨物料總含水量比開流時(shí)高出1%,這對(duì)于圈流粉磨系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提高有不利的影響,否則其臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高的幅度和節(jié)電的效果會(huì)更顯著。
3 體會(huì) Φ2m×9.0m磨機(jī)由開流改為圈流的成功,說明長磨也可用在圈流系統(tǒng)中。相對(duì)于圈流短磨系統(tǒng)而言,圈流長磨系統(tǒng)的弱點(diǎn)是物料在磨內(nèi)的流通阻力較大,如不進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?物料在磨內(nèi)的流速就慢,磨內(nèi)的停留時(shí)間就長,這樣就會(huì)形成過粉磨。因此要有效地提高圈流長磨系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,就要使物料的流速加快。解決的辦法有:加大隔倉板篦縫和磨尾篩篩縫的寬度;合理調(diào)整粉磨各倉的長度及研磨體組配;減少隔倉板數(shù)量;增加系統(tǒng)的風(fēng)壓、風(fēng)量等。針對(duì)圈流長磨系統(tǒng)出磨物料較細(xì)的特點(diǎn),只要選粉機(jī)選粉效率高,回料量就少,不易形成料墊而影響磨機(jī)粉磨能力的發(fā)揮。所以即使其循環(huán)負(fù)荷率并不象圈流短磨系統(tǒng)那樣高(約為150%~300%),但卻能使整個(gè)粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量有較大幅度的提高。 -----------------------------------------
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