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2600t/d新型干法水泥生產(chǎn)線水泥設(shè)備的配備為設(shè)計 |
主機配置 表1.水泥廠主機設(shè)備配置表: 3.主要生產(chǎn)工藝設(shè)計特點 3.2原料磨及廢氣處理 從預(yù)熱器排出的高溫廢氣,經(jīng)高溫風機后一部分進入原料磨作為烘干熱源,剩余部分經(jīng)增濕塔降溫后進入窯尾電除塵凈化后排入大氣中。電除塵器收下的粉塵可直接入窯,也可經(jīng)斗提機入生料均化庫。 3.3熟料燒成 窯尾預(yù)熱分解系統(tǒng)由單系列低壓損五級旋風預(yù)熱器加在線分解爐組成。為了降低系統(tǒng)阻力,優(yōu)化了各級預(yù)熱器的斷面風速、內(nèi)筒直徑及深度,采用大蝸殼、短柱體形式的進口結(jié)構(gòu),確保一級筒出口阻力小于4800Pa。分解爐采用大容積、高長徑比的管道式結(jié)構(gòu),為了適應(yīng)當前市場上煤質(zhì)較差的情況,分解爐設(shè)有四個燃咀位置,可根據(jù)煤質(zhì)靈活調(diào)節(jié)。 熟料冷卻采用南京羚羊開發(fā)的新型控制流篦冷機,前端高溫區(qū)采用傾斜固定篦板+空氣炮組合結(jié)構(gòu),既降低了設(shè)備故障率,又避免了“堆雪人”現(xiàn)象;采用了計算機模擬工況設(shè)計,在篦床縱橫向根據(jù)料層厚度分布不同,熟料粒度和溫度區(qū)域不同的特點,分別進行了合理的細化供風,確保氣固兩相熱交換的有效和穩(wěn)定。 3.4煤粉制備 3.5水泥粉磨 、 斜槽堵料。由于雨雪季節(jié)原料水份大,空氣濕度大,環(huán)境溫度低及沒有烘干熱源原因,原料磨剛投料時,出磨斜槽和粗粉回料斜槽經(jīng)常堵料,導致原料磨系統(tǒng)不能連續(xù)正常生產(chǎn)。 ③ 原料磨粗磨倉出料篦板斷裂。原料磨剛投入生產(chǎn)約一周以后,粗磨倉出料篦板出現(xiàn)裂紋和斷裂現(xiàn)象,鋼球隨物料一起進入斜槽,嚴重影響了正常生產(chǎn),每次出現(xiàn)篦板斷裂后,現(xiàn)場機修人員都進行了補焊處理,但只能正常運行8小時左右,2005年2月初,重新更換安裝了約三分之二的篦板后才徹底解決。 、 篦冷機曲軸脹緊套拉壞。在試生產(chǎn)初期,出現(xiàn)了一次由于料床物料過多導致篦床“壓死”,強行啟動篦床運行后,引起曲軸脹緊套拉壞,被迫停窯了3天。 、 給排水管道及閥門凍裂。調(diào)試時正好處在冬季最冷的時候,最低氣溫在零下6~8℃,由于調(diào)試時設(shè)備時開時停,循環(huán)冷卻水溫度比較低,雖然采取了一定的防凍措施,但仍然凍裂了相當數(shù)量的管道和閥門,對試生產(chǎn)工作帶來了一定的困難。 、 三級筒下料管結(jié)皮堵塞。在整個2個月的試生產(chǎn)階段,因系統(tǒng)結(jié)皮堵塞而影響生產(chǎn)的現(xiàn)象只發(fā)生了一次。堵塞的具體部位在四級筒撒料箱至三級筒下料翻版閥,清除結(jié)皮堵料后,在此部位加裝一個空氣炮,定時清堵,至今此處再沒有發(fā)生過堵塞。 5.結(jié)語 ----------------------------------------------------- |